摘 要:采用宏觀觀察、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能測(cè)試、金相檢驗(yàn)及能譜分析等方法對(duì)某余熱鍋 爐減溫器12Cr1MoVG 鋼噴管的開裂原因進(jìn)行分析。結(jié)果表明:在減溫器反復(fù)啟停的過(guò)程中,流入 噴管內(nèi)水的溫度與管體的溫差較大,使噴管承受較大的交變熱應(yīng)力,在內(nèi)、外管壁形成熱疲勞裂紋, 最終導(dǎo)致噴管發(fā)生開裂。
關(guān)鍵詞:余熱鍋爐;減溫器;12Cr1MoVG 鋼;噴管;熱疲勞裂紋
中圖分類號(hào):TG115.5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號(hào):1001-4012(2022)10-0064-03
在某運(yùn)行2a余熱鍋爐的停爐檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)其 再熱器部件的減溫器噴管發(fā)生開裂。在余熱鍋爐的 運(yùn)行過(guò)程中,由噴淋水來(lái)調(diào)節(jié)再熱器蒸汽溫度,以達(dá) 到余熱鍋爐主蒸汽溫度的控制要求。該再熱器減溫 器 的 最 大 工 作 壓 力 為 4.09 MPa,計(jì) 算 壁 溫 為 555 ℃;噴 管 材 料 為 12Cr1MoVG 鋼,規(guī) 格 為 89mm×13mm(外徑×壁厚)。余熱鍋爐減溫器結(jié) 構(gòu)如圖1所示。
12Cr1MoV 鋼是國(guó)內(nèi)高壓、超高壓、亞臨界電站 鍋爐過(guò)熱器、集箱和主蒸汽管道的常用材料。該鍋 爐主蒸汽管在540 ℃下安全運(yùn)行10 6 h后,仍可繼 續(xù)使用[1],噴管的工作壓力和溫度符合設(shè)計(jì)使用要 求。一些關(guān)于該材料的鍋爐部件在運(yùn)行中發(fā)生失效 的文獻(xiàn)表明:有較多鋼管長(zhǎng)期工作在高溫環(huán)境,其顯微組織退化,晶粒內(nèi)部分布有蠕變孔洞,使鋼管的力 學(xué)性能降低,以及高溫蒸汽環(huán)境下容易發(fā)生氧化腐 蝕和應(yīng) 力 集 中,因 此 會(huì) 形 成 裂 紋 或 發(fā) 生 爆 管 問(wèn) 題[2-4]。為了明確該余熱鍋爐減溫器噴管發(fā)生開裂 的原因,筆者對(duì)其進(jìn)行了一系列理化檢驗(yàn),最后制定 出改進(jìn)方案。
1 理化檢驗(yàn)
1.1 宏觀觀察
噴管的外表面有一條長(zhǎng)約50mm 的橫向裂縫, 位于噴管尾部(見圖1)。沿周邊切開管體,測(cè)得壁 厚為13.1~13.6 mm,基本無(wú)減薄,管體的內(nèi)、外壁 無(wú)堆積的附著物,橫向開裂貫穿管壁。從管體的內(nèi)、 外壁向管壁心部垂直延伸多條平行短小裂紋,內(nèi)壁 裂紋較外壁數(shù)量多,且管體中部的內(nèi)壁有連成近似 網(wǎng)狀的細(xì)小裂紋,開裂噴管的宏觀形貌如圖2所示。
1.2 化學(xué)成分分析
采用 OBLFGS-1000型直讀光譜儀對(duì)噴管 進(jìn) 行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知: 開裂噴管的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn) GB/T5310—2017 《高壓鍋爐用無(wú) 縫 鋼 管》對(duì) 12Cr1MoVG 鋼 的 技 術(shù) 要求。
1.3 力學(xué)性能測(cè)試
按照 GB/T228.1—2010《金屬材料拉伸試驗(yàn) 第 1部分:室溫試驗(yàn)方法》對(duì)試樣進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn),對(duì) 比開裂管體與出廠鋼管的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,結(jié)果 如表2所示。由表2可知:噴管管體受細(xì)小裂紋分布 的影響,管體強(qiáng)度相比出廠鋼管有大幅降低。
1.4 金相檢驗(yàn)
在 鋼 管 開 裂 的 一 端 沿 縱 向 截 取 試 樣,在 OLYMPUSGX51型光學(xué)顯微鏡下觀察,結(jié)果如圖 3所示。由圖3可知:其顯微組織為鐵素體+珠光 體,球化級(jí)別為2級(jí),未觀察到蠕變孔洞,有多條從 管內(nèi)、外壁垂直延伸入管壁心部的平行穿晶裂紋,內(nèi) 部充滿黑色異物。鋼管的內(nèi)、外壁有脫碳層,而心部 的裂紋兩側(cè)無(wú)脫碳層。
1.5 能譜分析
采用掃描電鏡附帶的能譜儀對(duì)金相檢驗(yàn)試樣上 裂紋內(nèi)的黑色異物進(jìn)行能譜(EDS)分析,結(jié)果如圖 4所示,黑色異物主要為鐵和氧元素,未見氯、鉀、 鈉、氮、硫等元素。
2 綜合分析
由上述分析結(jié)果可知,開裂噴管的化學(xué)成分符 合標(biāo)準(zhǔn) GB/T5310—2017的要求,管體內(nèi)、外壁分 布有平行短小裂紋,從管內(nèi)、外壁垂直延伸入管壁心 部。噴管的顯微組織正常,球化不嚴(yán)重,未發(fā)現(xiàn)蠕變 孔洞,平行裂紋中充滿黑色異物且兩側(cè)無(wú)脫碳層,從 能譜分析黑色異物的元素含量可判斷該物質(zhì)是鐵的 氧化物,細(xì)小裂紋使管體強(qiáng)度與出廠鋼管相比大幅 降低。該再熱器減溫器噴管的啟停較頻繁,當(dāng)減溫 器不啟動(dòng)時(shí),噴管內(nèi)無(wú)水流,其溫度近似于外部的再 熱蒸汽溫度(500 ℃左右),而當(dāng)減溫器進(jìn)行噴水調(diào) 節(jié)時(shí),噴管內(nèi)進(jìn)入的水流溫度為200℃左右,前后存 在約300℃的溫差。相關(guān)文獻(xiàn)表明:鍋爐、蒸汽和燃 氣輪機(jī)中的某些零部件在反復(fù)加熱和冷卻的溫度循 環(huán)下,膨脹和收縮受到約束時(shí),零件內(nèi)部產(chǎn)生熱應(yīng) 力,溫度反復(fù)變化,熱應(yīng)力也隨著反復(fù)變化,從而使金屬材料受到疲勞損傷。表面熱應(yīng)變最大區(qū)域的應(yīng) 力集中處經(jīng)常萌生熱疲勞裂紋,典型的表面疲勞裂 紋呈龜裂狀,裂紋內(nèi)充滿氧化物。裂紋源一般有幾 個(gè),在熱循環(huán)過(guò)程中,有些裂紋發(fā)展形成主裂紋。裂 紋擴(kuò)展方向垂直于表面,并向縱深擴(kuò)展[5-6]。
由此分析推斷:該噴管的內(nèi)、外壁細(xì)小裂紋屬于 熱疲勞裂紋,特別是管內(nèi)壁直接接觸溫度較低的水 流,產(chǎn)生的裂紋比外壁更多;另外,由于噴管較長(zhǎng),其 尾部直接插入固定裝置,且有安裝配合間隙,在再熱 蒸汽的作用下,插入段會(huì)有微小振動(dòng),這加速了管外 壁的熱疲勞裂紋擴(kuò)展,使噴管尾部與固定裝置的交 界處最先開裂。
3 結(jié)論與建議
該余熱鍋爐減溫器噴管開裂的原因是:其運(yùn)行 前后管體溫差較大,使其承受較大的交變熱應(yīng)力,在內(nèi)、外管壁形成小的熱疲勞裂紋;另外,噴管尾部與固定裝置 間有安裝配合間隙,在再熱蒸汽的作用下噴管會(huì)有微小振 動(dòng),使管外壁的熱疲勞裂紋快速擴(kuò)展,并最終開裂。
噴管運(yùn)行時(shí),為延緩熱疲勞裂紋的產(chǎn)生和擴(kuò)展,建議增 加一路減溫水旁路,使噴管有持續(xù)水流以減小溫度變化。
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